[一]、低壓脈沖布袋除塵器阻力控制 阻力隨著濾筒的表面積灰增加而變大,當阻力達到的設定值時,通過反吹系統電磁脈沖閥經噴吹管的小孔,噴射出一股高速高壓氣流,通過進行
[一]、低壓脈沖布袋除塵器阻力控制
阻力隨著濾筒的表面積灰增加而變大,當阻力達到的設定值時,通過反吹系統電磁脈沖閥經噴吹管的小孔,噴射出一股高速高壓氣流,通過進行清灰。此時PLC程序控制電磁脈沖閥的啟閉,當除塵器布袋開啟時,氣包內的壓縮空氣通過文丘里管的擴充,均勻的進入濾筒內部,在濾筒內部形成瞬間的正壓,產生巨大的振動,使沉積在濾料上的粉塵脫落,掉入灰斗內,收集的粉塵通過卸灰閥排出。除塵器布袋直徑和除塵器布袋間距決定的布袋除塵設備間煙氣抬升速度是否合理;出口管道風速的合理選定等都將影響到除塵器的固有阻力值。
布袋除塵器采用平式下進上出的進出風方式。在布袋除塵器外部,進出風管的主管道風速選定為15-20m/s;在除塵器內部,尤其是煙氣進入各個灰斗時各進風分管口風速選定為8m/s左右;進風分管和導流系統的設計各袋室的進風不均勻度在5%以下;進風口距離濾袋底部的垂直高度選定在0.7-1m左右,含塵氣體獲得足夠穩流空間;按以上思路設計的除塵器原始阻力都在350Pa左右。
二部分是設備的運行阻力。設備的運行阻力是由除塵器在運行過程中濾袋表面形成的掛灰層的厚度形成阻值的一個循環。
[二]、布袋除塵器具有綜合
單機脈沖除塵器的除塵效率可穩定達到高以上,可滿足排放的要求,并且不受煤種、爐況及煙塵參數條件的影響。據2013年袋委會對燃煤電廠28臺布袋除塵器的調研結果:排放濃度全部低于30mg/Nm³,其中19臺低于20mg/Nm³,6臺低于10mg/Nm³。布袋除塵器在垃圾焚燒發電行業已有大量排放濃度低于10mg/Nm³的業績,用于鋼鐵行業高爐煤氣凈化,出口濃度可穩定在5mg/Nm³以下。
除塵器濾袋的運行阻力高于靜電除塵器,這是不爭的事實。近幾年通過除塵器結構型式、氣流組織、濾料及清灰技術的攻關,用于燃煤電廠的布袋除塵器運行阻力可穩定控制在800~1200Pa。運行阻力全部低于1200Pa,其中20臺低于1000Pa。另外,關注運行能耗,與靜電除塵器相比,布袋除塵器增加了引風機電耗,但節省了電場供電能耗,總的運行能耗基本上與3電場靜電除塵器持平。以新建600MW機組配套除塵器為例進行計算:在達到相同排放濃度時,布袋除塵器的運行能耗費用為334萬元/a,而5電場靜電除塵器為357萬元/a,6電場靜電除塵器為407萬元/a,能耗比為1︰1.07︰1.22。
布袋除塵器的使用壽命主要體現在除塵器濾袋的使用年限,這也是廣大用戶較為關心的問題。20世紀末,多家電廠試用布袋除塵器,但都存在除塵器濾袋使用數月就要換的嚴重問題,但目前這種狀況已經改變。經過近十的攻關,電廠布袋除塵器的濾料已擺脫了由PPS、玻纖濾料的局面,出了PPS、P84、PTFE、玻纖等多種纖維、多種結構型式、多種織造方式的濾料,并針對煙塵條件制定了濾料選用規則。加上除塵器結構、氣流組織、清灰系統的改進,除塵器濾袋具有3~4年及長的使用壽命,可滿足一個爐役期的使用要求。除塵器濾袋使用壽命超過52個月的有11臺,較長為92個月,壽命未到4年仍在正常使用的有15臺,只有2臺除塵器因燃用高硫煤及頻繁啟停等原因,除塵器濾袋曾出現非正常破損的情況,已及時進行了改進。
關于建設費用,以新建600MW機組為例,在采用當代并達到同一排放濃度的條件下,從除塵器投資、運行能耗、維修費用等方面綜合考量對比,布袋除塵器的總費用較少,與5電場除塵器、6電場除塵器的總費用比例約為1:1.02:1.10;布袋除塵器的占地面積較小,與5電場除塵器、6電場除塵器的占地面積比例約為1:2.0:2.35,因而適宜除塵改造工程。